Beastx MICROBEAST Manual Del Usuario página 79

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Description
Reason
Demasiado viaje poco
Selección de los menús con la
control sobre el canal del
palanca de control del timón no
timón.
funciona.
Conector del canal del
timón insertado
incorrectamente.
Una mala orientación de
Los sensores no parecen funcionar
montaje ha sido seleccionado.
correctamente. Rk.
La ganancia del giroscopio de
El servo de cola no reacciona o reacciona
cola es demasiado bajo en el
muy lentamente a la rotación del
transmisor o ni siquiera en el
helicóptero. Lo mismo sucede con
canal derecho
el eje del ascensor.
El helicóptero se
Esto indica que un problema
desplaza lentamente por sí
de vibración que interfiere
con los sensores de la
mismo el alerón, elevador y / o de la
cola.
MICROBEAST
El plato oscilante está perfectamente
nivelada y sin sub recorte está presente en
la radio ni tiene ninguna función de
mezcla activa.
Este comportamiento parece estar
influida por la velocidad de la
cabeza del rotor.
Solutions
- Aumentar el servo de tiro / doble tasa para
el canal de timón en el TX.
- Compruebe que el conector para el
canal del timón (cable naranja) se ha
insertado correctamente en el receptor.
-
En el punto A del menú de
configuración seleccione la orientación
de un montaje correcto.
- Ajuste de la ganancia en el transmisor
- Corrija el cableado o la configuración de
la ganancia de la cola de cable / canal.
- Controlar todo el helicóptero de los desequilibrios
- En helicópteros eléctricos del motor puede
hacer de alta frecuencia de micro-vibraciones
.
- Equilibrar las palas del rotor de cola con gran
precisión
- Comprobar la tensión de la correa de la cola
- Elija otra posición de montaje para
el MICROBEAST
- Trate de otros tipos de pastillas giroscópicos
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