Solución De Problemas Para Las Unidades Del Motor Servo - EASTMAN EL RAPTOR Manual De Servicio

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Eastman
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Solución de problemas para las unidades del motor Servo
Los problemas de la unidad ocurren por una variedad de razones, dependiendo de las condiciones en tu instalación.
Las causas de errores en los sistemas multi ejes pueden ser especialmente complejas. Si usted no puede resolver
un error u otro problema usando la guía de solución de problemas presentada a continuación, el servicio al cliente
puede darle asistencia.
Problema
Mensaje HMI: error de comunicación.
El motor no rota.
La unidad reporta el siguiente error
Motor sobrecalentado
Motor sobrecalentado
Unidad demasiado suave
La unidad trabaja forzadamente.
Durante la instalación, una caja de
diálogo diciendo, "Porfavor espere
mientras el instalador determina los
requerimientos del espacio de su
disco", aparece y nunca desaparece
50
Causas posibles
1)
Se usó un cable erróneo, cable
conectado en una posición en la unidad o PC
2)
Selección de interfaz de PC equivocada
1)
Unidad no activada
2)
Activación de software no establecida
3)
Interrupción en el cable del punto de
ajuste
4)
Fases del motor intercambiadas
5)
Freno no liberado
6)
La
unidad
mecánicamente
7)
El polo no. del motor se ajustó de
manera incorrecta
8)
La
retroalimentación
incorrectamente
1)
La ganancia es demasiado alta
2)
El blindaje del cable de retroalimentación
se ha roto
3)
No hay cableado en AGND
1)
Irms o lpeak ajustados demasiado
bajos
2)
Se aplican los límites de velocidad y
corriente
3)
La rampa de aceleración/
desaceleración es demasiado larga
1)
El motor opera por encima de su clasifi-
cación
2)
Los ajustes de corriente del motor son
incorrectos
1)
Kp (controlador de velocidad)
demasiado bajo
2)
Ki (controlador de velocidad)
demasiado bajo
3)
Los filtros están ajustados demasiado
altos
1)
Kp
(controlador
demasiado alto
2)
Ki (controlador de velocidad) demasiado
alto
Los filtros están ajustados demasiado bajos
1)
Problema de instalación MSI
2)
Espacio en el disco duro insuficiente
Remedio
1)
la unidad y PC
2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
está
bloqueada
7)
8)
se
ajustó
1)
2)
3)
1)
2)
limiten la unidad
3)
1)
2)
estén ajustados correctamente.
1) Incremente VL.KP (controlador de velocidad)
2) Incremente VL.KI (Controlador de velocidad)
3) Consulte la documentación relacionada con
la reducción del filtro (VL.AR*) La unidad trabaja
forzadamente KP (controlador de velocidad) demasiado
alto.
4) Ki (controlador de velocidad)demasiado alto
5) Los ajustes de los filtros están muy bajos
6) Reduzca VL.KP
de
velocidad)
1)
2)
3)
incremento de filtración
1)
instalador (puede necesitar intentar varias veces, el
problema es al azar.
2)
disco curo (500 MB para permitir que Windows.NET se
actualice de ser necesario), si no es así haga espacio.
Cable de conexión en el conector correcto en
Seleccione la interface correcta
Aplique la señal de ACTIVACIÓN
Ajuste la activación del software
Revise el cable del punto de ajuste
Fase correcta de secuencia del motor
Revise el control de paro
Revise el mecanismo
Ajuste el polo no. del motor
Ajuste la retribución correctamente
Reduzca VL.KP (controlador de velocidad)
Reemplace el cable de retroalimentación
Una AGND a CNC-GND
Verifique el tamaño de la unidad/motor
Verifique que IL.LIMITN/P,VL.LIMITN/P no
Reduzca DRV.ACC/DRV.DEC
Verifique el tamaño de la unidad/motor
Verifique el motor continuamente y los valores
Reduzca VL.KP (Controlador de velocidad)
Reduzca VL.Ki (Controlador de velocidad)
Consulte la documentación relacionada con el
Cancele la instalación. Vuelva a instalar el
Asegúrese de tener suficiente espacio en su
Form E-564SP

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