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Significado de los mensajes F ... y E ...
F272 Error de alimentación de tensión del pulsador de medición
F273 Error de alimentación de tensión de la parada de emergencia
F276 Transductor absoluto fuera de la ventana de control
DIAX04 Accionamiento con función electrónica del reductor
Remedio:
1.
Desactivar el parámetro P-0-0090, Limitador de carrera.
2.
Comprobar la tensión de alimentación de 24 V. en el conector X12
de la tarjeta DSS2.1.
Las entradas del pulsador de medición de la tarjeta de inserción DSS2.1
necesitan una tensión externa de alimentación de 24 V. Si se activa el
pulsador de medición mediante el mando S-0-0170, Mando ciclo del
pulsador de medición, el accionamiento controla la tensión externa de
alimentación de 24 V.
Causa:
Ausencia de tensión externa de alimentación de 24 V. de la tarjeta de
inserción DSS2.1.
Remedio:
Aplicar una tensión de alimentación de 24 V. al conector X12 de la
tarjeta DSS2.1.
La entrada de la parada de emergencia de la tarjeta de inserción DSS2.1
necesita una tensión externa de alimentación de 24 V. Si se activa la
función de parada de emergencia mediante el parámetro P-0-0008,
Activar la función de parada de emergencia, el accionamiento
controla la tensión externa de alimentación de 24 V.
Causa:
Ausencia de tensión externa de alimentación de 24 V. de la tarjeta de
inserción DSS2.1.
Remedio:
1. Aplicar una tensión de alimentación de 24 V. al conector X12 de la
tarjeta DSS2.1.
2. Desactivar la función de parada de emergencia mediante el
parámetro P-0-0008, Activar la función de parada de emergencia.
Al desactivar el regulador de un accionamiento con un motor equipado
con un transductor absoluto (Multiturn), se memoriza la posición real
actual. Al volver a activar el regulador, la posición medida por la
evaluación del transductor absoluto se compara con el valor
memorizado. Si el desplazamiento supera el valor ajustado para
P-0-0097, Ventana de control del transductor absoluto, se produce el
mensaje de error F276 y es comunicado al mando.
Causa:
1.
Primera activación (la posición memorizada no es válida).
2.
Con el regulador desactivado, el eje se ha desplazado de una
carrera superior a la que se ha definido en el parámetro P-0-0097,
Ventana de control del transductor absoluto.
3.
Inicialización incorrecta de la posición.
Remedio:
1.
Eliminar el error (definir la referencia de medida).
2.
El eje ha sido desplazado con el regulador desactivado, y su
posición no entra en los límites admitidos. Asegurarse de que la
posición indicada sea correcta en relación al punto cero de la
máquina. Finalmente, restablecer el error.
DOK-DIAX04-ELS-05VRS**-WAR1-ES-P