Rockwell Automation Allen-Bradley Kinetix 350 EtherNet/IP Manual Del Usuario página 117

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Tabla 44 – Códigos de fallo F xx (continuación)
Pantalla de cuatro
Mensaje de fallo
dígitos
RSLogix 5000
F 62
Controller Initiated Exception
Tabla 45 – Códigos de fallo Fc xx
Pantalla de cuatro
Mensaje de fallo
dígitos
RSLogix 5000
Fc 02
Motor Voltage Mismatch
Motor Encoder Battery Loss
Fc 05
(corresponde a motores Boletín TLY
con retroalimentación B)
Motor Encoder Battery Low
Fc 06
(corresponde a motores Boletín TLY
con retroalimentación B)
Fc 14
Excessive Current Feedback Offset
Fc 26
Runtime Drive Error
Tabla 46 – Códigos de fallo Ic xx
Pantalla de cuatro
Mensaje de fallo
dígitos
RSLogix 5000
Ic 01
Boot Block Check Sum Fault
Ic 02
Motor Data Range Error
Motor Feedback Communication
Ic 03
Startup
Ic 06
Motor Absolute Startup Speed
Problema o síntoma
El controlador solicitó al variador que generara
una excepción.
Problema o síntoma
El voltaje del motor es incompatible con el
voltaje del variador.
El voltaje de la batería en un encoder de motor
con batería de respaldo es tan bajo que una
pérdida de alimentación eléctrica causó que la
posición absoluta ya no estuviera disponible.
El voltaje de la batería en un encoder de motor
con batería de respaldo es tan bajo que una
pérdida de alimentación eléctrica hace que se
pierda la posición absoluta.
Se perdió la corriente en una o más fases, o permanece por debajo de un nivel
preseleccionado.
El firmware del variador encontró un error de tiempo de ejecución irrecuperable.
Problema o síntoma
Los datos del motor almacenados en un
encoder inteligente tienen un error de suma
de comprobación.
Los datos dentro de un blob de datos del motor
están fuera de rango.
La comunicación con un encoder inteligente
no pudo establecerse en el puerto de
retroalimentación del motor.
El encoder absoluto del motor no pudo
determinar exactamente la posición después
del encendido debido a que la velocidad del
motor era mayor que 100 rpm.
Publicación de Rockwell Automation 2097-UM002C-ES-P – Diciembre 2013
Cómo resolver problemas de variadores Kinetix 350
Causa potencial
Posible resolución
Sobrecarrera de software
configurado por el usuario.
Causa potencial
Posible resolución
Motor incorrecto conectado al
Conecte el motor apropiado al variador.
variador.
Batería gastada o conexión
incorrecta de la batería.
Cambie el variador.
Causa potencial
Posible resolución
Encoder inteligente con fallo.
Encoder inteligente con fallo
o archivo de motor incorrecto.
Motor incorrecto seleccionado
Verifique la selección del motor.
o conectado.
Verifique el cableado del encoder del
Cableado defectuoso.
motor.
Movimiento mecánico de la
máquina que causa rotación
Deje que el movimiento de la máquina se
excesiva durante el encendido
detenga antes del encendido.
del motor.
Capítulo 7
Mueva el eje fuera del rango de
sobrecarrera basado en software.
Borre el fallo de sobrecarrera basado
en software.
Verifique la configuración de
sobrecarrera basada en software.
Consulte la documentación del
controlador.
Cambie la batería.
Revise la conexión de la batería.
Desconecte y vuelva a conectar la
alimentación eléctrica de control.
Cambie el variador.
Desconecte y vuelva a conectar la
alimentación eléctrica o restablezca
el variador.
Reemplace el motor si el fallo
continúa.
Desconecte y vuelva a conectar la
alimentación eléctrica o restablezca
el variador.
Verifique la validez de la base de
datos de movimiento.
Reemplace el motor si el fallo
continúa.
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