ECODRIVE03 SMT-02VRS
F634 Parada de emergencia activada
F643 Interruptor de fin de desplazamiento positivo activado
F644 Interruptor de fin de desplazamiento negativo activado
DOK-ECODR3-SMT-02VRS**-WA01-ES-P
Significado de las indicaciones F... y E ...
Accionando el interruptor de emergencia, se ha producido la parada del
accionamiento a través de una puesta a cero del valor nominal de
velocidad. Se comunica un error en el parámetro S-0-0011, Clase de
estado 1.
Causa:
Se ha accionado el interruptor de emergencia.
Corrección:
Corregir el fallo que ha producido la activación del interruptor de
emergencia y borrar el error.
Véase también la descripción del funcionamiento: "Función de parada de
emergencia".
Se ha activado el interruptor de fin de desplazamiento positivo. El eje ha
sido parado con la reacción de error "Puesta a cero del valor nominal de
velocidad".
En el parámetro P-0-0090, Interruptor de fin de desplazamiento se ha
ajustado en el bit 2 "Superación del campo de desplazamiento se trata
como error", o se ha iniciado un comando de control del accionamiento
cuando el valor límite de posición ya se había sobrepasado (p.ej.
referenciado controlado por el accionamiento).
Causa:
Se ha activado el interruptor de fin de desplazamiento positivo.
Corrección:
1. Resetear el error
2. Reconectar el suministro de potencia
3. Desplazar el eje al área de trabajo admisible
Nota:
El accionamiento no acepta valores nominales que conduzcan
aún más al exterior del campo admisible. Su especificación
para el accionamiento vuelve a producir este error.
Véase también la descripción del funcionamiento: "Limitaciones del
campo de desplazamiento".
Se ha activado el interruptor de fin de desplazamiento negativo. El eje ha
sido parado con la reacción de error "Puesta a cero del valor nominal de
velocidad".
En el parámetro P-0-0090, Interruptor de fin de desplazamiento se ha
ajustado en el bit 2 "Superación del campo de desplazamiento se trata
como error", o se ha iniciado un comando de control del accionamiento
cuando el valor límite de posición ya se había sobrepasado (p.ej.
referenciado controlado por el accionamiento).
Causa:
Se ha activado el interruptor de fin de desplazamiento negativo.
Corrección:
1. Resetear el error
2. Reconectar el suministro de potencia
3. Desplazar el eje al área de trabajo admisible
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